天津石化通過采取加強計量管理、優(yōu)化瓦斯平衡等措施,上半年完成原油加工損失0.38%,比年計劃降低了0.04個百分點,降低成本1373萬元。
原油加工損失是原油加工成本的重要組成部分,為此如何降低原油加工損失成為該部降本工作中的重頭戲。為進一步降低加工損失,天津石化嚴格工藝紀律,在認真落實各項規(guī)章制度的同時,確立了“加強監(jiān)督管理,減少火炬排放”的效能監(jiān)察項目,并通過完善計量管理、優(yōu)化瓦斯平衡等措施,使原油加工損失一降再降。
他們嚴把原油進廠和成品油出廠兩道關(guān),為確保原油進廠計量數(shù)據(jù)的準確,完善了原油罐的脫水管理,減少脫水造成的損失,定期對原油儲罐的雷達表以及裝置進料計量表進行及時校隊,同時每月對標定數(shù)據(jù)進行跟蹤,針對流量計誤差情況合理計算出補差油量,確保企業(yè)效益不流失,上半年同比減少原油進廠水計量交接損耗920噸,降低原油加工損失0.01個百分點。為確保成品油出廠計量的準確,他們從加強職工的整體素質(zhì)入手,在對其進行專項業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,嚴格考核制度,同時進一步規(guī)范了職工的操作程序,避免因人為因素造成的誤差。此外還利用流量計、數(shù)采系統(tǒng)、長輸線監(jiān)控系統(tǒng)等對出廠數(shù)據(jù)進行監(jiān)測,確保出廠計量準確。上半年同比減少成品出廠損失724噸,降低加工損失0.011個百分點。
為進一步優(yōu)化瓦斯平衡,他們修訂完善了《煉油部裝置火炬放空檢查規(guī)定》,對低壓瓦斯排放進行源頭治理,加大對生產(chǎn)裝置及球罐區(qū)火炬放空點的檢查力度,對檢查中發(fā)現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,做到及時發(fā)現(xiàn)及時處理。同時通過優(yōu)化高壓瓦斯管網(wǎng)的控制,提高火炬的回收能力,確?;鹁鎵嚎s機穩(wěn)定運行。還在瓦斯管網(wǎng)壓力允許的范圍內(nèi),及時將氣柜中儲存的瓦斯放空氣經(jīng)壓縮后輸送至瓦斯管網(wǎng)中,在回收、儲存和壓縮環(huán)節(jié)中,形成良好的運行條件,最大限度的回收瓦斯氣。
為將原油加工損失降到最低限,還最大限度提高直供料比例,在下游裝置運行平穩(wěn)的情況下盡量提高熱出料溫度,并在老區(qū)裝置實現(xiàn)直供料的基礎(chǔ)上,新區(qū)熱直供料比例目前已達到85%.此舉同比減少油品儲存損耗685噸,降低加工損失0.01個百分點。
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